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    鄭鍋新聞中心

    8T煙道式余熱鍋爐

    日期:2023-10-08 09:10:13  作者:燃油鍋爐廠  瀏覽量:

    云南曲靖98T/H碳素窯余熱鍋爐項目工藝流程 1.煙氣流程:890℃~910℃高溫余熱煙氣經凝渣管束進入鍋爐前部煙氣通道,在前部煙道中經過熱器換熱后經對流管束降溫后經轉向進入SCR脫硝煙道,煙氣出SCR脫硝煙道后進入省煤器,煙氣流經鋼管式省煤器后煙氣溫度降到185℃,最后經由鍋爐尾部煙道向后排出。在鍋爐煙道內,其中部分飛灰因為慣性力被分離出來并集中在下部灰斗中,再經手動插板閥定期清灰。

    8T煙道式余熱鍋爐,2. 2燒結余熱發電工藝參數:邯鋼新區燒結配置2套68t/h雙壓低溫余熱鍋爐QC400 (400) /450 <350)-70 <20)-2.35 (0.49) /425 (230)型余熱鍋爐,為雙壓無補燃自然循環鍋爐,適用于燒結環冷機排氣煙氣的余熱回收及除塵。 本鍋爐采用塔式布置(緊身密封),當鍋爐進入工作狀態時,煙氣水平流向鍋爐頂部的入口轉角煙道,依次流經本體各受熱面,經換熱后的煙氣從鍋爐底部排出。

    單臺機組安裝在引風機出口水平煙道內分離式熱管換熱器能夠將150t/h生活水由20℃提高到80℃,同時將煙氣溫度由130℃降低到100℃,機組運行按4500小時計算,年可以節約標煤898噸,8T煙道式余熱鍋爐。同時因為煙氣溫度由130℃降低到100℃,降低了脫硫塔的入口煙溫,不僅使煙溫接近脫硫塔的最佳反應,而且因煙溫降低了30℃減少了漿液的蒸發量,也就是降低了脫硫塔的補水量,根據統計煙溫降低10℃,可以減少補水8t,共計減少補水24t/h,一年可以節水約11萬噸,節約水費約30萬元。因為進入脫硫入口煙氣溫度降至最佳反應溫度,將煙筒做好防腐后,可將GGH換熱系統去掉,節約廠用電量約570萬元,同時減少運行維護及脫硫系統故障影響機組的正常運行,所以帶來可觀的效益。

    該方案的缺點主要是在建設余熱鍋爐系統時,仍需建設龐大的水冷系統,回收的熱量有限,僅回收部分(約800~250℃)的煙氣余熱,8T煙道式余熱鍋爐。另一個問題是熱管余熱鍋爐的換熱效率隨時間下降很快。某鋼廠100t電爐余熱鍋爐采用熱管形式,投產初期冶煉期內蒸汽回收量8t/h,3年左右下降到3.5t/h。同時因為常用的碳鋼-水重力熱管本身結構的原因,溫度過高會引起其內部H2的積累,熱管鍋爐進口溫度一般要求低于850℃,這樣使得熱管余熱鍋爐的壓力很難提高,一般情況下其出口蒸汽壓力小于2.0MPa,蒸汽的利用較為困難。

    8T煙道式余熱鍋爐

    8T煙道式余熱鍋爐

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