<td id="aq444"><rt id="aq444"></rt></td>
<menu id="aq444"></menu>
<dd id="aq444"></dd>
  • <menu id="aq444"><tt id="aq444"></tt></menu>
    <nav id="aq444"><code id="aq444"></code></nav>
  • <xmp id="aq444">
  • <dd id="aq444"></dd>
    <tt id="aq444"><strong id="aq444"></strong></tt>
    <menu id="aq444"></menu>
    鄭鍋新聞中心

    燃煤鍋爐改造試運行中引起過熱器超溫的原因及措施

    日期:2015-09-22 16:13:31  作者:燃油鍋爐廠  瀏覽量:

    16.jpg

    過熱器超溫:減溫水全開,過熱蒸汽溫度仍高達480~520℃,瞬時最高達到550℃。  

    原因  

    主要原因是實際給煤粒度與設計要求不相符(設計要求1mm以下的粉煤比例≤30%,實際達到40%~55%左右),且煤的水分含量極底,只有0.3%~0.5%,這些超干的煤粉進入爐膛之后,馬上飛到爐膛上部懸浮燃燒,使燃燒上移,導致超溫。其次是運行操作不當:當出現燃燒上移時,為了降低爐膛出口溫度,采取了薄床層(300~320mm)運行,風箱靜壓只有4600~4800Pa。由于料層薄,粉煤多,只有加大給煤量來維持床溫,從而加劇了爐膛上部燃燒,形成惡性循環,使爐膛出口溫度達到1100~1250℃,引起過熱蒸汽溫度急劇超溫。再次關閉二次風。  

    措施:   

    ①經熱力計算,懸浮段受熱面積每增加1m2,過熱蒸汽溫度就降低1℃,為此把前、后水冷壁(這些面積是作為預防措施在設計時多布置的受熱面)的衛燃帶打掉后,懸殊段受熱面積增加20m2,過熱蒸汽溫度可降低20℃左右。  

    ②封堵高、低溫過熱器各12排,從而減少面積71m2,總面積降到197m2,封堵后,其流速為:高過28.0m/s,低過21.38m/s,總阻力為4.0MPa,允許阻力降為5.0MPa,因此不影響鍋爐正常使用。  

    ③在爐膛中間增加中拱,以阻擋煙氣上升速度,增加煤在拱下面燃燒的份額和時間,增加水冷壁吸熱能力,減少煤在拱以上及分離器的燃燒份額,以降低煙溫。  

    ④采取厚床料運行,使風箱靜壓保持在6000~6800Pa。  

    ⑤投入二次冷風,以降低爐溫和壓制煤粉上揚速度。  

    ⑥適當增加原煤水分。

    上一篇:燃煤鍋爐改造試運行易出現的問題、原因及措施

    下一篇:有關燃煤鍋爐的3種煙氣脫硫除塵技術

    相關新聞


    用戶評論


    版權所有 ?鄭州鍋爐股份有限公司 豫ICP備09006152號-16 營業執照

    www.54sese.com